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2018年01月23日

调整模具,提升一次下线合格率 ——记富晟李尔座椅公司合理化建议活动

    本网讯(记者 宫惠)2017年12月15日,富晟李尔座椅公司发泡产品改进小组,将立项问题B9前座G、H点气孔缺陷彻底解决,使原气孔缺陷率由50%-60%减低至0%。

    发泡产品气孔问题一直是困扰汽车座椅的常见质量问题,它直接影响发泡产品一次下线合格率,从而导致人工成本和废品的上升。 为了改进这个产品的质量缺陷,2017年11月5日公司成立由CI、ME和生产组成的专项跨部门小组,针对此问题进行立项整改。

    改进小组成员杨守军、孔远航、石岩在组长李超的带领下,以现地、现物的原则,在发泡车间现场收集大量的数据、进行细致的分析来查找问题的根本原因:“B9前座浇注后,由于模具合模后角度向下倾斜,导致底部气体不容易排出,在底部G、H点形成气孔”。

    小组对整改方案不断地修正,通过将模具前后掉转安装,重新编制浇注程序,调整浇注路径,掉装合模后角度有利于泡沫G、H点气体排出,解决B9底部G、H点气孔产生的废品问题。接着他们对模具调转后,E、F点出现缺料的新问题重新反复论证,通过增加一个排气销解决缺料问题。至此小组对此项目的完成画上一个完美的句号。

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