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2016年03月24日

分析数据查异常 专项攻关降成本——一汽富晟特必克制动有限公司制造二部支架班组利用数据分析发现刀具改善点

    本网讯(一汽富晟特必克公司  报道)一汽富晟特必克制动有限公司制造二部B16支架生产线第一序粗镗2-Φ46孔工序,原来采用CCMT09T304粗镗刀片,价格为60元/片。支架班组在2015年4月份刀具消耗数据进行分析时发现:从2014年6月至2015年3月,该工序粗镗刀片合计使用3392片,金额高达20余万元。该工序单件刀具成本约为2.3元/件,高于同类工艺加工成本,支架班组上报部里,决定立项改善。

    一、寻找可替代刀片

    经走访发现,在制造一部D01轮毂线采用CCMT09T308-GK1115刀片,价格为16元/片,与原刀片差价为44元/片,并且外观尺寸与原刀片一致,可以直接在原刀体上使用。唯一的差别就是该刀片圆角为0.8mm,原刀片圆角为0.4mm。班组认为,可以尝试用这款刀片作为粗加工内孔使用,代替原有CCMT09T304粗镗刀加工。

    二、新刀片调试加工

    根据轮毂与支架材质比对分析,与刀片厂家多方沟通,新刀片在性能上完全可以胜任镗孔粗加工。班组先采用支架废品,利用空闲时间进行新刀片加工实验,经质保部确认合格后,专门用一台设备进行批量加工实验。经过连续两个星期的加工观察,新刀片完全可以替代原刀片生产,并且粗镗孔质量比较稳定,不影响精镗加工。

    三、改善成本分析

    原CCMT09T304粗镗刀片:单价为60元/片,单片刀可加工200件,受毛坯质量制约较大,在毛坯质量不稳定时,容易发生异常损坏。

    新CCMT09T308-GK1115刀片,价格为16元/片,单片可加工350件,受毛坯质量制约较少,切削适应能力强。
改善前:粗镗刀具成本约为2.3元/件;改善后:粗镗刀具成本为0.075元/件,单价可降低加工成本2.225元/件,2015年下半年该工序降低了刀具的大量费用。

    四、改善心得

    原本成熟并且稳定的加工工艺,如果不经过数据分析和横向对比,很难发现改善切入点,正是有了完善和透明的刀具管理体系,再加上班组对制造成本的关注,才使得降成本工作能在生产班组积极的展开。

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